聚丙烯装置冷却器由于长期生产运行,循环水水质差,导致换热管束易堵塞,只有在冷凝器顶部排放丙烯,才能保持正常液位,堵塞严重时还可能面临停工抢修。为此,该厂实施了第一步改造,即对丙烯冷却器循环水管线实施改造,增设循环水反水线,当出现堵塞时可在生产过程中实现在线反洗,同时冲洗沉降淤泥,避免了装置停工,保证了丙烯收率和单耗稳定。
在回收丙烯过程中,为防止聚丙烯细粉被携带进入丙烯进料泵入口过滤器,导致流量和压力等参数异常,技术人员随即实施了第二步改造,在泵入口过滤器处增设“双保险”,即再安装一台过滤器,同时增加过滤器副线、压差表等配件,当过滤器压差大时可将过滤器切出清理,这样就减少了机泵切换频次。
为进一步提高装置运行的稳定性,技术人员又对该装置进行了第三步改造,即在装置低压丙烯洗涤塔、汽蒸罐洗涤塔顶冷却器循环水入口分别增设了过滤器,同时安装过滤器副线和底部排放导淋,彻底解决了由于循环水水质差造成设备堵塞的顽疾,避免了大量丙烯及循环水浪费。
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